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    調(diào)整熟料硫堿比改善水泥流變性

    銅川聲威建材有限責(zé)任公司 王軍龍 · 2015-01-20 14:40

      摘要:因熟料硫堿比下降而導(dǎo)致熟料和出磨水泥流變性的聚變,后通過在生料配料中引入磷石膏實(shí)施五組分配料,較好地解決了因硫堿比變化導(dǎo)致的水泥流變性惡化問題。本文對此進(jìn)行總結(jié),供相關(guān)廠家參考。

      該公司現(xiàn)有兩條4500t/d熟料生產(chǎn)線,水泥年產(chǎn)能為200萬t。近年來,隨著商品混凝土的迅速發(fā)展,散裝水泥需求加大,因此我公司將42.5級(jí)散裝普通硅酸鹽水泥作為公司的主導(dǎo)產(chǎn)品。由于各種混凝土外加劑在商品混凝土行業(yè)的普遍應(yīng)用,對水泥與外加劑相容性提出了更高的要求。熟料硫堿比是影響水泥流變性的一個(gè)重要因素,我公司2012年8月就出現(xiàn)因熟料硫堿比下降而導(dǎo)致熟料和出磨水泥流變性的聚變,后通過在生料配料中引入磷石膏實(shí)施五組分配料,較好地解決了因硫堿比變化導(dǎo)致的水泥流變性惡化問題。本文對此進(jìn)行總結(jié),供相關(guān)廠家參考。

      1  問題的描述

      為了保證水泥與外加劑具有良好的相容性,該公司一直將出窯熟料、出磨水泥、出廠水泥的凈漿流動(dòng)度檢驗(yàn)作為例行控制項(xiàng)目進(jìn)行檢測,依此及時(shí)發(fā)現(xiàn)水泥與外加劑適應(yīng)性的變化,及時(shí)進(jìn)行原因分析并采取相應(yīng)的對策。其中:熟料凈漿流動(dòng)度檢驗(yàn)用樣品采用控制組留取的顆粒熟料日綜合樣,用化驗(yàn)室統(tǒng)一小磨按GB/T 21372--2008《硅酸鹽水泥熟料》標(biāo)準(zhǔn)方法磨制;凈漿流動(dòng)度檢驗(yàn)方法按GB/T8077一1987《混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行。檢測樣水灰比采用0. 29;外加劑采用萘系液體外加劑,摻量2.5%。從2012年8月25日起,在進(jìn)行熟料凈漿流動(dòng)度檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),熟料凈漿流動(dòng)度連續(xù)出現(xiàn)初始流動(dòng)度降低、60min經(jīng)時(shí)流動(dòng)度為o、經(jīng)時(shí)流動(dòng)度損失變大的情況(見表1)。出磨水泥凈漿流動(dòng)度也發(fā)生了同樣趨勢的變化,見表2。

      由表1和表2數(shù)據(jù)可見,出窯熟料、出磨水泥的流變性均同步出現(xiàn)變差趨勢,所不同的是出磨水泥變差的程度有所減緩,這是由于出窯熟料在磨制水泥前進(jìn)行均化引起峰值降低、波動(dòng)值減小的緣故。

      2  原因分析

      從出窯熟料、出磨水泥凈漿流動(dòng)度的數(shù)據(jù)變化可以判定,出磨水泥流變性變差的直接原因是出窯熟料的流變性變差導(dǎo)致。為了排查出窯熟料流變性變差的原因,對變化前后熟料成分等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。在熟料率值、燒成煅燒狀態(tài)均未發(fā)生變化的情況下,分析發(fā)現(xiàn)熟料中的硫堿比發(fā)生了明顯的變化,見表3。

      從表3的數(shù)據(jù)可以看出,出窯熟料中的堿含量變化不大,w(SO3)含量降低了0.23%,引起熟料硫堿比降低了0.23。該公司其它材料均為定點(diǎn)進(jìn)廠,含硫量一般變化不大,只有原煤礦點(diǎn)變更較為頻繁。對進(jìn)廠原煤進(jìn)行了排查發(fā)現(xiàn),從8月21日起進(jìn)廠原煤全硫量開始明顯降低。8月1日至8月20日,進(jìn)廠原煤平均全硫量為1.34%,8月21日至8月30日進(jìn)廠原煤平均全硫量為0.48%,降低了0.86%。經(jīng)和供應(yīng)商聯(lián)系了解,從8月21日起開始大量從榆林陽光公司采購原煤。8月21日至8月30日共進(jìn)廠原煤10955.68t,其中從榆林陽光公司采購的原煤為9 362.12t,占總進(jìn)廠數(shù)量的85.45%。由于原煤全硫量的降低引起了熟料中w(SO3)含量的降低。

    [Page]

      據(jù)資料Ill介紹:當(dāng)生料中存在一定數(shù)量的硫時(shí),煅燒時(shí)堿優(yōu)先與硫化合成硫酸堿,多余的堿則和熟料礦物反應(yīng)生成含堿礦物固溶體。因此硫的適量存在可以有效抑制堿的不利影響,可使得更多的堿化合為硫酸堿而減少含堿礦物固熔體量,從而降低了水泥初期的水化速度;同時(shí),適量硫的存在會(huì)增加高溫液相量且能降低液相黏度,使熟料礦物結(jié)晶程度高、缺陷少,發(fā)育完善,從而有利于改善水泥漿體的流變性。但當(dāng)熟料中硫含量不足時(shí),生成的含堿礦物固熔體越多。這些含堿礦物固熔體初期水化速度很快,加水后在短時(shí)間就能產(chǎn)生大量的水化產(chǎn)物,這些水化產(chǎn)物相互搭接,增大了漿體的剪切應(yīng)力和塑性黏度,導(dǎo)致水泥漿體流變性變差;另由于硫量的不足,物料中的堿量相對就高,而煅燒過程中高溫液相的黏度與堿含量成正相關(guān)關(guān)系,因此其液相黏度大使得礦物晶體生長困難,形成顆粒細(xì)小、缺陷多的小晶體。這種礦物水化很快,也使得水泥漿體的流變性變差。

      3  采取的措施

      國外某水泥廠通過改變熟料硫堿比,發(fā)現(xiàn)隨著熟料硫堿比的增加,砂漿初始流動(dòng)度和經(jīng)時(shí)流動(dòng)度均加大,對經(jīng)時(shí)流動(dòng)度的影響更明顯m,。據(jù)此并借鑒他廠的經(jīng)驗(yàn),我們采取了相關(guān)的技術(shù)措施,通過調(diào)整熟料硫堿比等措施,使問題得以解決,具體措施如下。

      (1)調(diào)整進(jìn)廠原煤全硫量內(nèi)控指標(biāo),將進(jìn)廠原煤全硫量指標(biāo)由≤1.0%提高至1.5%~2.5%。但綜合原煤的發(fā)熱量、采購成本、高硫煤采購渠道受限等因素,要持續(xù)實(shí)現(xiàn)提高原煤全硫量滿足提高后指標(biāo)要求有較大難度。

      (2)在措施(1)難以持續(xù)實(shí)現(xiàn)的情況下,筆者從8月31日起,采取在生料配料中增加磷石膏,即采用五組分配料生產(chǎn)。其中所用磷石膏性狀為經(jīng)飽和石灰水中和后成球、烘干后的球狀物,加入方式為將磷石膏和銅礦渣用裝載機(jī)按一定比例進(jìn)行預(yù)配后入銅礦渣庫。磷石膏化學(xué)成分見表4,摻加磷石膏前后原料配比對比見表5,熟料硫減比指標(biāo)見表3。

      加入磷石膏之后,熟料中硫堿比得以提高,熟料及水泥凈漿流動(dòng)度有了明顯改善,出磨水泥凈漿流動(dòng)度正常,見表6。

      另采用磷石膏配料后,由于熟料中硫的提高,熟料中的堿和硫化合為硫酸堿進(jìn)入熟料中,從而減少了堿在窯內(nèi)的揮發(fā)和在窯尾系統(tǒng)的循環(huán)富集,改善了窯系統(tǒng)結(jié)皮狀態(tài),結(jié)皮量減少、結(jié)皮質(zhì)地疏松。

     4   結(jié) 語

      (1)該公司因受進(jìn)廠原煤的制約,引起熟料硫堿比失調(diào)并導(dǎo)致熟料和出磨水泥凈漿流動(dòng)度惡化的狀況,通過在生料配料中引人磷石膏組分后,有效地改善了熟料的硫堿比,使問題得到了很好的解決。但摻加磷石膏后,經(jīng)測算會(huì)引起生料配料成本上升0.66元/t;另因無單獨(dú)的磷石膏配料庫和計(jì)量秤,采用與銅礦渣按一定比例預(yù)配混合的方式摻加磷石膏時(shí),易由于混合不均勻而引起生料中Fe2O3,含量的波動(dòng)。

      (2)采用磷石膏五組份配料生產(chǎn)后,一定要密切關(guān)注熟料硫堿比的變化,根據(jù)熟料硫堿比及進(jìn)廠原煤的全硫量及時(shí)調(diào)整磷石膏預(yù)配比例。我公司目前熟料硫堿比控制值為0.65~1.00,熟料和出磨水泥的凈漿流動(dòng)度正常。

      [1]喬麗娜,宓振軍,喬立軍,等.熟料硫堿比對水泥凈漿流變性的影響【J】.水泥,2007,(1):4—7.

      [2]張大康.水泥與減水劑相容性控制方法【J】.水泥,2008,(3):11-17

    編輯:王欣欣

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