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    水泥窯余熱發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行中應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題

    中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司南陽(yáng)分公司 · 2015-04-22 15:46

      我公司(3 000+6 000)t/d生產(chǎn)線配套建設(shè)的16 MW閃蒸純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)自2008年9月投入運(yùn)行以來(lái),總體運(yùn)行比較平穩(wěn),能夠維持與窯系統(tǒng)的同步運(yùn)轉(zhuǎn),隨著管理及操作人員對(duì)發(fā)電系統(tǒng)駕馭能力的提升,系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性與經(jīng)濟(jì)性穩(wěn)步提高?,F(xiàn)對(duì)發(fā)電系統(tǒng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決措施等經(jīng)驗(yàn)作一總結(jié)。

      1 窯、磨、發(fā)電一體化操作思路

      發(fā)電系統(tǒng)投入后,運(yùn)行系統(tǒng)便由窯、原料磨、煤磨、發(fā)電系統(tǒng)組成,水泥熟料生產(chǎn)是主業(yè),發(fā)電是副業(yè),副業(yè)服從主業(yè),主業(yè)兼顧副業(yè),在操作中要逐步樹(shù)立窯、磨、發(fā)電一體化操作思路。發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)行指標(biāo)很大程度上受到窯、磨操作的制約。我公司發(fā)電系統(tǒng)在運(yùn)行初期,窯尾鍋爐的旁路閥門(mén)開(kāi)度一直維持在10%~30%才能保證原料磨的烘干需要,通過(guò)對(duì)鍋爐出口至原料磨進(jìn)口管段檢查,修補(bǔ)風(fēng)管中破損的保溫層和堵塞漏風(fēng),同時(shí)調(diào)整配料結(jié)構(gòu),變濕粉煤灰為干粉煤灰,減少磨內(nèi)噴水等措施,實(shí)現(xiàn)了窯尾鍋爐旁路閥門(mén)全部關(guān)閉不再放熱風(fēng),僅此一項(xiàng)就提高了1 000~1 500 kW的發(fā)電負(fù)荷。

      窯操作時(shí)要考慮到發(fā)電,如盡量保證發(fā)電風(fēng)量,提高取風(fēng)溫度,尤其是穩(wěn)定窯頭廢氣溫度,窯喂料量要保持穩(wěn)定;要盡可能保持熟料產(chǎn)量穩(wěn)定,產(chǎn)量忽大忽小,AQC鍋爐就無(wú)法運(yùn)行,一般而言熟料產(chǎn)量越高,發(fā)電量也越高。篦冷機(jī)的操作應(yīng)根據(jù)篦床下風(fēng)機(jī)壓力和液壓缸推力來(lái)調(diào)整篦速和控制料層厚度,保證篦床上料層的穩(wěn)定,盡量保持厚料層運(yùn)行,盡可能地保持料層的均勻,提高Ⅰ段、Ⅱ段篦下鼓風(fēng)量,在保證熟料冷卻前提下適當(dāng)降低Ⅲ段末級(jí)鼓風(fēng)量。篦冷機(jī)一段一室的篦下壓力控制為7.2~7.5 kPa,二室壓力控制為5.2~5.5 kPa,四室壓力控制為4.9~5.0 kPa。在煤磨停機(jī)時(shí),應(yīng)將磨機(jī)入口的冷風(fēng)擋板全部關(guān)閉。 系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),以保證系統(tǒng)設(shè)備的安全運(yùn)行為主,操作上盡量避免大幅調(diào)整,保證廢氣溫度、風(fēng)量穩(wěn)定。

      發(fā)電操作時(shí)要考慮到窯,如在窯頭出現(xiàn)正壓時(shí),要適當(dāng)打開(kāi)窯頭旁路擋板,減小通風(fēng)阻力,滿足窯安全運(yùn)行需要,余熱發(fā)電操作員在調(diào)整冷風(fēng)閥或旁路放風(fēng)時(shí)應(yīng)及時(shí)同窯操溝通。磨操作也是如此,不能專(zhuān)注操磨,要考慮發(fā)電和窯運(yùn)行狀況。

      對(duì)窯、磨、發(fā)電操作員的績(jī)效考核應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行捆綁。以前窯操單純考核熟料電耗,現(xiàn)在要減去噸熟料發(fā)電量,這是為了避免窯操為降低電耗而減少拉風(fēng)量。

      2 系統(tǒng)的磨損和積灰

      系統(tǒng)的磨損尤其是窯頭風(fēng)管、鍋爐的磨損,要引起足夠的重視。我公司發(fā)電系統(tǒng)窯頭各取風(fēng)、旁路閥門(mén)均使用電動(dòng)百葉閥,在歷次停機(jī)檢查過(guò)程中都存在閥門(mén)磨損的情況,經(jīng)對(duì)各閥門(mén)迎風(fēng)面涂抹耐磨陶瓷涂料,閥軸位置用碳化鎢耐磨焊條加固后,明顯減輕了磨損程度;要加強(qiáng)對(duì)鍋爐內(nèi)部導(dǎo)流板或防磨假管的檢查。及時(shí)更換磨損的導(dǎo)流板防止氣流偏斜,2010年7月21日在停爐檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)1號(hào)AQC鍋爐因飛砂磨損導(dǎo)致兩根過(guò)熱器管道爆管,另兩根過(guò)熱器管道受蒸汽吹損爆管的情況,經(jīng)更換磨損的導(dǎo)流板和改變?cè)滥ピO(shè)計(jì)后恢復(fù)運(yùn)行。窯頭鍋爐取風(fēng)系統(tǒng)工藝流程如圖1。

      操作人員應(yīng)密切關(guān)注沉降室的下灰情況。2009年8月二線窯系統(tǒng)停窯檢修,檢查發(fā)現(xiàn)2號(hào)AQC沉降室內(nèi)積灰至人孔門(mén)位置,有上百噸之多,險(xiǎn)些壓垮沉降室,經(jīng)仔細(xì)檢查系沉降室內(nèi)澆注料大塊脫落堵塞卸灰閥下料口,卸灰量少于沉降量,運(yùn)行值班人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致沉降室內(nèi)大量積灰。沉降室內(nèi)大量積灰會(huì)導(dǎo)致沉降效果變差,沉降效果直接關(guān)系到鍋爐的磨損情況。

      由于2號(hào)AQC鍋爐的實(shí)際通風(fēng)量小于設(shè)計(jì)風(fēng)量,受現(xiàn)場(chǎng)情況限制,鍋爐的出風(fēng)管垂直上升6 m后傾斜上升至窯頭袋收塵進(jìn)口,同時(shí)鍋爐下部未設(shè)計(jì)放灰口,導(dǎo)致鍋爐省煤器下部及風(fēng)管彎頭位置積灰嚴(yán)重,每次停爐都必須進(jìn)行清理。后根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間情況,在鍋爐的下部改造安裝放灰口進(jìn)行定期放灰,明顯緩解鍋爐內(nèi)部的積灰狀況。

      3 化學(xué)監(jiān)督

      我公司余熱發(fā)電系統(tǒng)配置的人員比較少,沒(méi)有配備專(zhuān)業(yè)的化學(xué)水質(zhì)監(jiān)控人員,僅靠安裝的在線儀表來(lái)監(jiān)控爐水的pH值和電導(dǎo)率。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行發(fā)現(xiàn),僅檢測(cè)此兩項(xiàng)指標(biāo),不能全面反應(yīng)汽水系統(tǒng)的水質(zhì)情況。應(yīng)南陽(yáng)市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)所的要求,配備一人專(zhuān)業(yè)水質(zhì)化驗(yàn)人員,對(duì)給水的硬度、pH值、溶解氧,聯(lián)氨含量,銅,鐵,爐水的磷酸根、pH值、堿度、含鹽量、電導(dǎo)率,蒸汽的含鈉量、含鹽量,凝結(jié)水的硬度等指標(biāo)進(jìn)行全面檢測(cè),并建立一套完整的質(zhì)量控制體系,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)水質(zhì)的全面監(jiān)控,避免了熱力系統(tǒng)的腐蝕和結(jié)垢。

      4 汽輪機(jī)油質(zhì)和油溫

      汽輪機(jī)油系統(tǒng)是用來(lái)向汽輪發(fā)電機(jī)組各軸承提供足夠的高質(zhì)量潤(rùn)滑油和向調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供壓力油,在機(jī)組盤(pán)車(chē)時(shí)向盤(pán)車(chē)裝置和軸承供油。油系統(tǒng)正常運(yùn)行才能保證各相關(guān)用油系統(tǒng)和設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。而汽輪機(jī)在正常運(yùn)行中由于各種原因經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)油質(zhì)惡化現(xiàn)象,從而造成了調(diào)節(jié)系統(tǒng)和潤(rùn)滑系統(tǒng)故障。2009年7月,調(diào)節(jié)系統(tǒng)的DDV伺服閥出現(xiàn)卡澀情況,引起機(jī)組負(fù)荷的大幅度波動(dòng),安全油壓異常升高,危及機(jī)組的安全運(yùn)行,用真空濾油機(jī)和板式濾油機(jī)對(duì)油進(jìn)行過(guò)濾后現(xiàn)象逐步消失。此后每周定期過(guò)濾和清洗,同時(shí)從冷油器出口取樣進(jìn)行正常的運(yùn)行監(jiān)督檢測(cè),從油箱底部取樣檢查油中雜質(zhì)和水分,保持油的粘度、水分、機(jī)械雜質(zhì)、破乳化度等指標(biāo)在合格的范圍內(nèi)。

      潤(rùn)滑油溫也是汽輪機(jī)監(jiān)控的主要指標(biāo)之一,油溫過(guò)高,會(huì)降低潤(rùn)滑油的粘度,降低軸承的承載能力,油膜也會(huì)因此而不穩(wěn)定,同時(shí)還加劇了油質(zhì)的劣化。油溫過(guò)低,潤(rùn)滑油粘度增大,軸承磨擦功耗增加,并可能引起機(jī)組振動(dòng)。我公司配備兩臺(tái)冷油器,冷卻面積60m2,冷卻水量156.6 t/h,油量800 L/min,設(shè)計(jì)冷卻進(jìn)水溫度為20 ℃,冷卻水使用循環(huán)水,在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,循環(huán)水溫很難維持在20 ℃以下,在夏季兩臺(tái)冷油器同時(shí)投入運(yùn)行油溫仍然無(wú)法保持,最高達(dá)到48 ℃。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況對(duì)冷油器的進(jìn)水進(jìn)行改造,在冷油器的進(jìn)水側(cè)增加一次水(水溫20 ℃左右)補(bǔ)水口,提高進(jìn)水壓力至0.2 MPa,能夠?qū)崿F(xiàn)把油溫控制在45 ℃以下,解決了夏季油溫偏高的問(wèn)題。

     5 循環(huán)水

      冷卻塔的循環(huán)水溫度對(duì)機(jī)組的真空度有重要的影響,汽輪機(jī)組夏季運(yùn)行和冬季運(yùn)行相比,發(fā)電效率明顯降低,這和冷卻塔在夏季循環(huán)水的溫度高有緊密聯(lián)系。我公司冷卻塔為機(jī)力通風(fēng)塔,設(shè)計(jì)的降溫幅度為10 ℃,在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中循環(huán)水的降溫幅度只有6 ℃,為保證冷卻效果,把冷卻塔冷卻風(fēng)扇的扇葉角度由7°調(diào)整到9°,增大冷卻塔的通風(fēng)量,提高了冷卻效果。

      循環(huán)水的補(bǔ)充水來(lái)自鎮(zhèn)平縣趙灣水庫(kù),為避免雨季來(lái)水渾濁,設(shè)置了一預(yù)處理系統(tǒng),對(duì)原水進(jìn)行沉降和過(guò)濾,確保補(bǔ)水的濁度在10 NTU以下;同時(shí)定期對(duì)循環(huán)水的硬度、堿度、含磷量、濁度、氯離子、電導(dǎo)率等指標(biāo)進(jìn)行化驗(yàn),控制循環(huán)水的濃縮倍率在3左右,保證了循環(huán)水質(zhì)在合格的范圍內(nèi)。

    編輯:陳宗勤

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